在為期半年的技改項目完成之后,位于五里工業區的食品企業F公司實現了自動化生產,產能實現了20%以上的提高。F公司的同行,久久王、嘉士柏、天線寶寶等產值在五億元以下的食品企業,這兩年均大投入進行生產線技術改造。
隨著項目完成,泉州中小型食品企業的技改成效逐步顯現。
自動替代手動
這次大投入技改計劃,F公司早于去年就開始醞釀,今年年初啟動。
據該公司負責人陳先生介紹,其與外協設備機構合作,對生產車間進行調研,一次性投入對六條生產線進行技術改造。“根據我們生產產品和員工的情況量身定制,將原來的手工作業環節進行提升,自主研發改進變成自動作業環節。”
六條生產線的技改于上個月基本完成,初步成效明顯。就目前來看,F公司原有的50個員工現在僅需8~10個,節省用工80%以上,同時預期產能提高20%~30%。
以果凍為主打產品的福建天線寶寶食品股份有限公司,今年也因生產技術改進,成功實現成本降低、銷售增長。
天線寶寶食品副總經理王寶忠對外表示,從去年開始,該公司一共花費了4000多萬元(占當時年產值的1/4)的果凍全自動化設備,在生產效率、降低勞動成本以及實現標準化操作等方面取得了立竿見影的成效。
據悉,果凍生產包括存料、投料、煮料、灌裝、消毒等一系列過程,此前不同工序均為不同人員操作,在銜接、用量等方面難免出現主觀誤差。通過PLC現場總線自動化控制系統控制生產的全部過程后,生產配方以處方形式錄入,由于整個生產線實現系統升級,在由電腦掌控的同時實現標準化指令操作,出現問題時便可快速溯源。
“在降低人工成本方面更是值得一提。”王寶忠說,拿日產量200噸的煮料系統來說,原來需要300個人操作,全自動化后只要3個人。
久久王食品在改進生產技術方面也頗有收獲。該公司自主研發了自動卷糖機、灌裝機,在提高生產品質的同時,也減少了人員配給。
選擇生產線需慎重
雖然技改成效已經漸漸顯現,但對于首次嘗試技改就六條線并進改動,陳先生的心里仍然有些忐忑。
“食品生產線進行技改后,從半手工轉為全自動化,多數是只能生產一種品類。一旦投錯生產線,就徹底失敗了。”陳先生解釋,在食品行業,產品的生命周期不一,隨著消費者喜好而變化。“如果我們改進了生產線,而產品卻不受市場認可,那等于白投入了,這些生產線就只能擱置停產。”
陳先生的擔心不無道理。在泉州,不少食品企業都曾遭遇生產線閑置的尷尬。
以去年開始風靡的烘焙產品———軟華夫為例,泉州曾有大大小小十余家企業引進相關生產設備,但最終有產品面市的企業卻不足五家,剩余未能成功產業化的企業,有的選擇將設備閑置改做其他品類,有的將其低價轉讓給同行。
“在食品行業,除了要有敏銳的市場嗅覺,還需要有過硬的技改能力。選錯了產品,或者技術能力不足,都會導致單品研發失敗。”在晉江食品行業從業十余年的冉先生表示。
在冉先生看來,對于中小型企業來說,啟動生產線技改是個不小的勇氣,但在選擇產品方面,需謹慎衡量。“一次性投入數百萬進行技改,這對于中小企業來說,是個不小的資金壓力。所以,企業在啟動技改時,建議選擇市場已經很成熟的拳頭產品生產線,或者消費者都能接受、永不過時的大眾產品生產線。”
此外,由于技改是個長期工程,陳先生等多位企業負責人表示,希望在技改的過程中,相關部門能給予引導及扶持。(記者_黃小環董嚴軍文圖)
晉江將研究制定食品企業信用檔案 2013-07-02 | |
廣東食品抽檢:牛肉河粉含硼砂 食堂饅頭鋁超標 2013-06-25 | |
50城市食品價格 多數上漲 2013-06-25 |